浅谈商品混凝土退回处理试验与调整方法

 

 

1引言
为了加强对退回商品混凝土处理的过程质量控制,避免因试验室质检员处理不当造成混凝土不合格而引发的质量事故,所以要规范退回商品混凝土的统一处理方法,以达到科学合理地利用退回混凝土,减少混凝土的浪费、增加企业的效益。

2原材料

水泥:江山南方水泥有限公司P·O42.5水泥,标准稠度27.2%,初凝180分钟,终凝250分钟,安定性合格,28d水泥强度为50.7Mpa,表观密度3040kg/m3,比表面积380m2/kg;矿粉:衢州东深建材公司S95级,表观密度2850kg/m3,流动度比100%,比表面积400m2/kg,28d活性指数98%;粉煤灰:巨化热电厂II级,45um方孔筛筛余16.9%,烧失量3.78%,需水量比102%28天活性指数71%;机制砂:衢州市衢江区兴达制砂厂,堆积密度1460kg/m3,表观密度2610kg/m3,细度模数2.9,含泥量0.5%,亚甲蓝试验合格;碎石:江西省玉山县下镇镇里村采石场,5-31.5mm,堆积密度1490kg/m3,表观密度2610kg/m3,针片状含量6.5%,压碎值8.7%,含泥量0.7%;外加剂:金华市高恒外加剂有限公司:TF-8201A聚羧酸高性能减水剂,密度1.044g/cm3,含固量12.83%,PH值6.0,减水率21.0%,净浆流动度250mm。

 

3试验

模拟退回商品混凝土处理方法试验。如表1、2

《浅谈商品混凝土退回处理试验与调整方法》- 投稿作者:砼话 - 发布于:翻身猫建筑自学网

4试验总结

根据以上两个表试验数据分析:表1混凝土坍落度经时损失试验,采用加水方法调整混凝土的和易性。拌制的混凝土随着停滞时间的延长,坍落度、扩散度损失增大,补加水量也在逐渐上升,即水胶比逐渐增大,当混凝土停滞了4小时调整后,混凝土流动性不佳扩散度小于400mm,28天强度下降了31%;表2采用补加外加剂调整方法,随着混凝土停滞时间的延长,坍落度扩散度损失也增大,补加外加剂掺量也出现翻倍增长,但混凝土水胶比基本不变,和易性较好扩散度大于500mm,28天强度只下降2%。由表1、2试验总结:退回或在工地停滞混凝土调整和易性不能采用补加水的方法,科学调整方法是在混凝土内补加外加剂,不仅混凝土强度损失小,而且和易性好。

 

5试验结果推广

由以上试验结果,确定处理商品混凝土的基本原则,作为处理退回混凝土的原始依据,提出调整处理方法如下:因出厂混凝土控制不严造成的混凝土退料,分以下两种情况处理:

5.1坍落度过大(或离析)整车退回,调整方法是卸掉0.5~2立方混凝土,补加相同配合比的干料或稠度小的水泥砂浆,快速搅拌不少于5分钟,经检查无块状干料,坍落度符合设计要求,且实际水胶比不大于理论水胶比方可出厂。

5.2坍落度过小,补加同等水胶比水泥砂浆,再补加外加剂掺量0.2~0.3%/m3,并强制搅拌5分钟,直到坍落度达到出站要求为止

因工地施工或浇筑等原因退料,首先由搅拌车司机过磅,质检员根据搅拌车司机提供的过磅单净重计算剩余方量,分别采用以下处理方法:

(1)同等级使用。延误时间在2小时以内,补加外加剂的掺量0.2~0.3%/m3,延误时间在3小时左右,补加外加剂提高0.3~0.5%/m3掺量进行调整,调到附近的工地使用。

(2)提高等级使用。罐车内剩退混凝土小于2m3,并延误时间在2小时以内,如提高一个强度等级使用,则调整时应提高原混凝土强度的2~3个等级相同体积的混凝土混凝土在加料过程中罐体快速旋转搅拌3~5分钟。使罐体内混凝土充分搅拌均匀。

(3)降低等级使用,在混凝土延误3~4小时,补加外加剂掺量在0.5~0.7%/m3,降低一个强度等级及以上处理。

(4)延误时间超过4小时及以上,补掺混凝土胶凝材料的0.8~1.0%/m3外加剂,安排非承载结构部位(如垫层)使用,否则报废处理。

混凝土送到工地时,混凝土坍落度达不到施工要求,低于设计要求50mm,可按发货单上的方量,每立方添加0.5~1kg的外加剂调整,使混凝土和易性符合设计要求,确保优质合格的商品混凝土浇筑于建设工程中。

 


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